Malaysia, September
2018
Kami sudah
pun melepasi Design Evaluation (DE) 4. Aku sendiri pun tak sangka boleh
capai nombor 4 tu. Setakat ini biasanya DE sampai angka 3 sahaja, kemudian akan
ke Pre-Mass Trial (PMT).
Mungkin disebabkan pelbagai masalah yang kami
hadapi, daripada material ability, process ability dan kini product
reliability sedang diuji.
Berita
tidak baik aku terima hari ini. Magnet dalam produk patah pada 140,000 shot
semasa duration test. Saito-san memaklumkan kepada kami di Malaysia
melalui email, video-conference meeting akan dibuat kemudian sedikit. Material
perlu ditukarkan.
Aku
bersyukur sebab bekerja dengan mereka yang pakar dalam bidang masing-masing.
Tiada seorang pun yang cuba menyalahkan mana-mana pihak. Semua yang datang
membawa solusi. Part section akan ambil data kekuatan torque untuk
pengesahan awal. Aku dikehendaki untuk follow up ujian beberapa jenis material.
Saling membantu.
“Saya
perasan parts ni macam guna material yang lain. Selalunya guna
yang ini.”, kata Abang Hanizad kepada aku. Carbon punya percentage
di dalam material memang mempengaruhi kekuatan barang. Aku belajar sesuatu
daripada kes ini.
Ujian
mengambil masa lebih kurang sebulan. Di pihak Malaysia, kami cadangkan material
yang sedikit mahal berbanding material asal tapi jauh lebih tahan. Boleh
sahaja ambil yang optimum, kualiti dan harga tak jauh berubah.
Di dalam email,
Saito-san nyatakan, dia pilih material yang kami cadangkan. Selain
kualitinya jauh lebih baik, harga naik 5 sen sahaja. Tidak banyak beza.
Malaysia, Januari
2019
Alhamdulillah,
kami berjaya memasuki Mass Trial Stage setelah melalui 7 peringkat DE. Longest
ever model development. Sungguh!
Aku hantar
email kepada Saito-san, bertanyakan tentang special testing yang dia
minta. Katanya untuk menguji saiz overcharge apabila roller
dijadikan sebagai pemboleh ubah. Terus terang, aku sebenarnya tidak berapa
faham apa-apa yang dia cuba sampaikan.
Aku hantar
semua data overcharge berserta jenis roller seperti yang dia
minta. Dia memberi jawapan berbentuk ‘memberi pancing, kau tangkaplah sendiri
ikannya’.
“Saya bagi
cadangan seperti ini sahaja. Apa pun, saya serahkan kepada Dalila lah untuk
buat keputusan” lebih kurang maksud di dalam email berbahasa jepun itu.
Aku
berbekalkan geram dan pening yang ada, “Kalau macam tu, saya buat keputusan
untuk tidak ubah apa-apa” jawapan aku titik.
Email
seterusnya berbentuk arahan. “Sila tukar seperti arahan di bawah” merujuk
kepada senarai yang dicadangkan sebelum ini.
Malaysia,
Jun 2019.
Kami
sepatutnya sudah pun memulakan Mass Production ketika ini. Khabar yang
tak mahu kita dengar, tiba. Kamera defect ketika ujian di pihak
pelanggan. Kami diminta menghentikan produksi buat seketika.
“Dalila,
esok boleh masuk awal? Video-conference meeting jam 8 pagi waktu
Malaysia. Saito kata nak tukar part design. You attend ya!” pesan EK Tan
kepada aku.
Aku sampai
awal, 7.50 pagi. Siap print drawing yang dirasa berkaitan, aku masuk ke Video-Conference
Meeting Room.
Aku
teringatkan komen orang besar di production. “Huh! Esok mesti tunduk
rapat lah designer. Dah sepatutnya jalan Mass Pro pun boleh ada defect
tahap kena tukar part design” katanya. Bagi orang yang hanya ambil tahu result
kami, beginilah.
Sebolehnya nak turunkan motivasi orang yang sedang berjuang.
Sedangkan kami yang sudah pun memulakan journey EC811 sekitar 1 tahun
lebih, langsung tidak kisah. Yang penting, sama-sama selesaikan masalah yang
datang.
Video-conference berjaya dihubungkan antara Malaysia
dan Chichibu, Japan. Saito-san dan Kakizakai-san berada Tokyo, Japan
menghubungi kami melalui FaceTime.
“Isshoni
gambarimashou! [Jom sama-sama berusaha!]” ayat pemula yang keluar daripada
mulut Saito-san. Dia head up, penuh keyakinan. Dia pun memulakan
penerangan dari mana datangnya kegagalan fungsi dan cara macam mana hendak
atasi.
Kegagalan
asal adalah bounce lock system, maka semua orang atasan (kerana mereka
sahaja yang dapat info awal sehari daripada aku) memberi perhatian kepada
rekaan lever lock.
Saito-san
kemudiannya menyatakan, rekaan yang akan diubah adalah lever hook untuk
memastikan jarak bounce lock mencukupi ketika kamera beroperasi di tahap
maksima.
“Alamak, I
tak sediakan pun drawing lever lock” kata Nadason-san yang mewakili Part
Section.
Aku dengan
sajaknya, menghamparkan lukisan lever lock yang telah aku print
sebentar tadi. Bos Jepun yang kebetulan di sebelah aku bertanya adakah aku
sebenarnya sudah tahu apa yang hendak ditukar rekaannya. Jawapannya, tidak.
Cuma pada aku, kalau dah system melibatkan 2 bahagian utama, apa
salahnya sediakan semua.
Saito-san
tersenyum. Kemudian dia juga sama, boleh bercakap tentang beberapa dimensi
tanpa melihat lukisan. Tiba soalan yang diajukan oleh Maniwa-san, dia jadi
tidak pasti. Lukisan tiada di tangan, susah juga nak terangkan.
“Di tangan
kami ini ada lukisan atas kertas, Dalila-san print tadi” kata Maniwa-san
tersenyum ke arah Saito-san.
“Boleh shift
camera ke lukisan tu? Saya nak tengok” pinta Saito-san, kemudiannya
menyambung penerangan bagi menjawab soalan Maniwa-san.
Mass
Production berjalan
kembali selepas hampir 2 minggu rekaan berjaya ditukar dan berkesan untuk
mengatasi masalah yang berlaku.
Malaysia,
Julai 2019
Lebih
kurang sebulan setelah kami Mass Pro. Masalah dengan pemasangan masih
banyak. Hari-hari mesyuarat untuk mencari jalan penyelesaian. Masa ini, line
aku tahap tsunami. Hari ini isu lain, esok isu lain pula. Model yang
susah dengan system baharu yang belum lagi aku fasih, sendirian
mengendalikan masalah di sini.
Yang bagusnya,
Shimada-san dan Saito-san, tetap follow up kisah aku dari kejauhan.
Banyak juga sampel defect yang diminta oleh Shimada-san. Apabila sampai
di tangannya, dia bahagi 2. Ada yang dia buat analisa, ada yang Saito-san
buatkan.
Entah
kenapa aku sendiri pun kurang faham. Selalunya, designer akan release
job sebaik sahaja mass pro diisytihar. Adalah menjadi tanggungjawab
jurutera Jepun dan Malaysia untuk menyelesaikan segala masalah yang mendatang
kecuali keperluan kepada design-relation issue. Itu pun perlu jurutera
di Jepun yang hubungi, bukan jurutera di Malaysia.
Malaysia,
Ogos 2019
Aku tengah
sibuk untuk meluluskan technical flow yang ada edisi kemas kini oleh
Saito-san.
Untuk meluluskan segala jenis dokumen aku akan baca kesemua isi
kandungan. Tiba-tiba.
“0925
Check Loser Strenght. Equipment used: Correx (Max 1000g). Check frequencies:
sampling 3 pcs”
Mata aku
perhatikan ayat ini, dibaca berulang kali. Apa yang silap? Silapnya sampling
check tidak boleh dimasukkan ke dalam flow, perlu dimasukkan process
control item. Aku
cepat-cepat balas email Saito-san.
“Pasal process
ni, dia sampling check kan? Bukan 100% check kan? Kena masuk
dalam flow ka?”
Email dihantar jam 12.15 tengah hari.
Selepas
rehat, aku lihat ada email baru masuk ke inbox. Saito-san membalas email aku
sekitar jam 12.40 tadi. Katanya bahayalah kalau 100% check, biar sahaja sampling.
Oh, dia tak
faham apa yang cuba aku sampaikan. Disebabkan aku sibuk di production area,
email berikutnya aku jawab sekitar jam 6.00 petang.
“Itu saya
faham. Maaf Bahasa Jepun saya kurang fasih, makanya susah untuk Saito-san
faham. Begini, biasanya data taking kita masukkan di bawah process control
item sebabnya sampling check. Kalau dah masukkan di dalam flow,
akan jadi 100% check. Saito-san nak yang mana satu?”
Selepas
email ini dihantar, aku berbual sambil bergelak tawa dengan rakan semeja. Sudah
aku agak, email ini akan dibalas esok, mana taknya, sudah jam 7 di jepun.
Tiba-tiba
pop-up “New Email” muncul di monitor. Sender, Saito.
“Hah?
Lajunya reply? Memang tengah tunggu email ke apa ni?” rungut aku di dalam hati
sebenarnya sedikit berbunga.
“OK, saya
faham. Pasal technical flow tu, saya akan confirm balik dengan
Shimada-san semula. Kalau tak perlu, kita remove sajalah. Dekat sub
assembly drawing saya ada tulis cara untuk ambil data itu. Yang itu, boleh
kita kekalkan?”
“Boleh”
jawab aku ringkas.
Itulah kali
pertama Saito-san balas email aku selepas waktu kerja sekitar jam 5 petang
waktu Jepun. Dan sejak hari itu, email aku jadi priority buat dia. Entah
kenapa.
No comments:
Post a Comment